眼下,公司年度大修正如火如荼进行。作为乙烯法氯乙烯装置的“心脏”,裂解炉烧焦作业是本次大修的重中之重,其质量直接决定了装置下一周期(883436)的产能与能耗。生产管理部副经理刘伟勇挑重担,全程跟踪指导烧焦作业。他以严谨求实的技术作风,扎根大修一线,全力保障裂解炉烧焦任务高质量完成。
裂解炉烧焦工艺复杂、温度控制极其严格,稍有不慎便可能导致炉管过热受损。烧焦前期,刘伟牵头组织技术骨干反复论证优化烧焦方案,细化各项工艺指标与应急预案。随着烧焦作业正式启动,他将更多精力投入到参数监控与工艺指导中。面对烧焦过程中炉膛温度的细微波动,他凭借丰富的专业经验,精准指导操作人员动态调节蒸汽与空气的配比,严格把控升降温速率。在烧焦的关键节点,他时常坐在电脑前,通过PI系统实时调取分析各项运行数据,密切追踪尾气二氧化碳浓度及温度曲线的趋势变化,确保整个烧焦过程平稳可控。
“烧焦效果到底好不好,必须眼见为实。”待烧焦工序结束且炉膛降温置换合格、全面满足安全作业条件后,刘伟第一时间带领技术人员进入现场开展内部查验。恰逢初夏时节阴雨连绵,现场环境闷热潮湿,他披着雨衣、戴着防护面屏,裹在密不透风的装备里很快便捂出了一身汗。但他毫不在意,打着手电仔细查验炉管的状况。他重点确认管壁积碳的清理效果,并对炉管的整体外观状态进行细致评估,不放过任何一丝疑点。针对检查中发现的细节问题,他当场与技术人员交流研讨,明确处理意见,坚决杜绝设备“带病”进入下一运行周期(883436)。
从方案敲定到参数调控,再到最终的现场验收,刘伟始终冲锋在前,将技术管理与现场实际深度融合。他用过硬的专业素养和务实的工作态度,牢牢守住大修安全与质量底线,为装置下一周期(883436)的“安稳长满优”运行打下了坚实基础。(白鸟瞳)
